【集萃網(wǎng)觀察】1 前言
近幾年來(lái),隨著我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格的不斷上漲,印染企業(yè)的蒸汽成本價(jià)格已達(dá)到140元/T以上,企業(yè)生產(chǎn)成本逐漸增加。生產(chǎn)成本是企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要因素,如何降低企業(yè)生產(chǎn)成本,有效利用資源已成為企業(yè)必須面對(duì)的問(wèn)題。而且當(dāng)水溫過(guò)高時(shí),會(huì)導(dǎo)致污水處理站生化處理系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行,直接影響污水達(dá)標(biāo)排放。因此必須考慮對(duì)高溫廢水進(jìn)行降溫處理,然后再使降溫后的廢水進(jìn)入生化處理系統(tǒng),以便達(dá)到生化處理的水溫要求,保證整個(gè)處理系統(tǒng)的正常運(yùn)行。同時(shí),廢水中的熱能也是一種可再利用的資源。印染污水通常排水溫度在30℃~95℃之間,因此將其熱能回收利用具有很高的商業(yè)價(jià)值。但由于印染污水的特殊性.使普通換熱設(shè)備無(wú)法達(dá)到理想的換熱效果。到2010年我國(guó)的工業(yè)用水量將達(dá)到9.29×1011m3。污水排放量約8.36×1011m3.假如從每立方廢水中回收1℃的熱量,每年將回收8.36×1010萬(wàn)大卡熱量,相當(dāng)于1.672億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,實(shí)際回收的狀況將可能是它的五倍或十倍甚至更多,而污水回用空間就更大,若按15%回用則至少每年可節(jié)省用水1.254×101lm3,即減少1.254億噸的新鮮水資源開采量。另外,部分印染企業(yè)在退漿過(guò)程中產(chǎn)生PVA廢水,該廢水一般水量較小,污染負(fù)荷大,COD高,可生化性差,處理難度大。針對(duì)這些問(wèn)題,我公司組織科研人員經(jīng)過(guò)多年攻關(guān),研發(fā)了針對(duì)印染污水的YWRH系列智能自清式污水換熱器、中水回用、PVA處理等多項(xiàng)具有自主研發(fā)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)。
2 YWRH系列智能自清式污水換熱器
2.1 目前污水熱交換器的使用現(xiàn)狀
目前常用的適用于印染、石油、化工等行業(yè)對(duì)污水進(jìn)行余熱回收的熱交換器有多種,如板式、管式、圓盤式等,尤其以管式熱交換器應(yīng)用最為廣泛,但是所有換熱器都存在同樣的缺陷,即自動(dòng)清潔問(wèn)題。由于污水中含有大量的污物。隨著使用時(shí)間的增加,廢水中的纖維、漿料等雜質(zhì)在熱交換面上越積越多,有的污物沉積到換熱器底部,不能隨污水一起排出.造成設(shè)備換熱效果直線下降。由于這些換熱器的清潔方式為被動(dòng)式人工清除,因此設(shè)備使用很短時(shí)間就要人工拆洗,清理起來(lái)相當(dāng)麻煩,勞動(dòng)強(qiáng)度相當(dāng)大,浪費(fèi)了大量的人力物力。
2.2 YWRH型換熱器優(yōu)點(diǎn)
為了解決內(nèi)部清理問(wèn)題,降低人工勞動(dòng)強(qiáng)度,盡可能的實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制,通過(guò)多次試驗(yàn),在保證換熱效果的基礎(chǔ)上,合理調(diào)整熱交換器結(jié)構(gòu),終于研發(fā)出YWRH系列換熱器,并獲得國(guó)家專利。相對(duì)于市場(chǎng)上其他的產(chǎn)品相比,YwRH系列換熱器主要有以下優(yōu)點(diǎn):
①換熱效率高、使用壽命長(zhǎng):設(shè)備材質(zhì)選用優(yōu)質(zhì)耐腐蝕不銹鋼材料,經(jīng)過(guò)特殊工藝加工制作,內(nèi)部刻合理,換熱效率在80%V1上,使用壽命也是其他類型換熱器的數(shù)倍。
②設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)先進(jìn):YwRH系列換熱器將雙逆向換熱和殼程分級(jí)隔熱有效的結(jié)合到一起,使高溫污水與被加熱水進(jìn)行充分的熱交換,以保證最高的出水溫度。
③具有自過(guò)濾、清洗、清掃功能:我們?cè)谠O(shè)備內(nèi)部安裝了自過(guò)濾裝置、自動(dòng)清洗裝置和自動(dòng)排污裝置可保持設(shè)備的清潔、高效運(yùn)行。普通換熱器隨著使用時(shí)間的延長(zhǎng)換熱效率逐漸降低,原因就是換熱管(板)上粘附物的附著造成的。因此我們?cè)谙到y(tǒng)內(nèi)部安裝有自動(dòng)清掃裝置,自動(dòng)曝氣裝置和自動(dòng)排污裝置以清潔箱內(nèi)污物。在進(jìn)水端加入自過(guò)濾裝置以阻止異物的進(jìn)入,由于這些措施的加入使換熱器的效率始終保持在最佳狀態(tài)。
④具有自動(dòng)除垢功能:由于部分企業(yè)生產(chǎn)用水水的硬度較大,普通換熱器工作一段時(shí)間后內(nèi)部會(huì)結(jié)垢,嚴(yán)重影響換熱效果和使用壽命,而我公司在換熱系統(tǒng)前端設(shè)有專門的除垢裝置,有效解決了換熱器內(nèi)部結(jié)垢問(wèn)題,使換熱器的效率始終保持在最佳狀態(tài),設(shè)備使用壽命也大大延長(zhǎng)。
⑤控制先進(jìn)穩(wěn)定:系統(tǒng)采取全自動(dòng)智能控制,各種參數(shù)可根據(jù)用戶的實(shí)際需要進(jìn)行設(shè)置.電腦中文顯示,積累熱量顯示系統(tǒng)使節(jié)能效果立竿見影,同時(shí)系統(tǒng)還具有自我保護(hù)和報(bào)警功能。
⑥無(wú)動(dòng)力運(yùn)行,降低了操作管理的難度,節(jié)省了電費(fèi):對(duì)于進(jìn)行集中換熱的組合式換熱系統(tǒng)來(lái)說(shuō).我們除集水池一次自動(dòng)提升外其它無(wú)需動(dòng)力消耗。以2000噸/日換熱系統(tǒng)為例,與其它動(dòng)力型換熱器相比每年節(jié)省電費(fèi)、人工費(fèi)幾十萬(wàn)元。
⑦維修費(fèi)用低:在換熱過(guò)程中盡量減少機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)部件,因此設(shè)備幾乎無(wú)維修費(fèi)用發(fā)生。這一項(xiàng)不僅有利于設(shè)備的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),而且為企業(yè)節(jié)省一大筆維修費(fèi)用。
⑧技術(shù)成熟:YwRH系列換熱器已獲得國(guó)家專利,并且成功應(yīng)用到多家企業(yè)內(nèi),至今運(yùn)行穩(wěn)定,效果良好。
2.3經(jīng)濟(jì)效益分析
以設(shè)計(jì)規(guī)模為2000m3/d的項(xiàng)目進(jìn)行分析:
①節(jié)約蒸汽
按照熱污水與冷凈水比例為1:1計(jì)算,2000m3/d的換熱器換熱功率為2.1MW,每天的換熱量為50.4MW.相當(dāng)于180℃飽和蒸汽72噸。按照蒸汽單價(jià)為140元/噸,年生產(chǎn)330日計(jì)算,年節(jié)省蒸汽費(fèi)用為:72×140x330:3326400.00元。
②電耗
2000m3/d換熱系統(tǒng)的日電耗約為650千瓦時(shí),以電費(fèi)為1.1元/千瓦時(shí)計(jì)算,則年電耗費(fèi)用為650×1.1×330=235950.00元
③產(chǎn)生效益
產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益為3326400.00-235950.00元=3090450.00元。
④折舊費(fèi)
設(shè)備折舊按每年10%提。畡t折舊費(fèi)為1400000.OOxlO%=140000.00元
⑤投資回收期
投資回收期=項(xiàng)目投資/(利潤(rùn)+折舊)=0.433~0.495
經(jīng)過(guò)計(jì)算,該項(xiàng)目的投資回收期不到半年,即在半年之內(nèi)就可實(shí)現(xiàn)投資全部回收。
2.4實(shí)際設(shè)備使用情況分析
以孚日集團(tuán)股份有限公司毛巾二公司為例.下表所示為2007年11月18日至2007年12月12日換熱機(jī)組工作技術(shù)數(shù)據(jù)及車間用水量和蒸汽用量情況。
取11月20日至12月12日(12月2日未統(tǒng)計(jì))這22天的數(shù)據(jù)記錄,經(jīng)加權(quán)計(jì)算得平均進(jìn)水水溫淹。21.40℃.平均出水水溫為45.94℃,水溫平均提高24.54℃車間平均每天用換熱水635噸,蒸汽用量為135.7噸。11月18日在使用水溫為47.5℃的換熱水78.7噸的情況下,車間蒸汽用量為202.5噸,據(jù)此計(jì)算,與不使用換熱器時(shí)相比。車間每天可節(jié)約蒸汽用量70余噸,節(jié)能效益顯著!
3 中水回用技術(shù)
中水回用技術(shù)是在污水處理工藝基礎(chǔ)上的更深一步的處理技術(shù),經(jīng)過(guò)深度處理后的水質(zhì)可以達(dá)到一定生產(chǎn)工藝的要求.直接回用于生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)中。我公司在多年印染廢水處理回用工程的設(shè)計(jì)與實(shí)踐中,積累了大量的經(jīng)驗(yàn),并根據(jù)不同企業(yè)的性質(zhì)和狀況,研發(fā)出一條“清污分流、分質(zhì)治理、達(dá)標(biāo)排放、開源回用”的實(shí)用治理技術(shù),并在多家企業(yè)中進(jìn)行推廣應(yīng)用,獲得了良好的效果,降低了處理成本,減少了投資,節(jié)約了水源和能源.
3.1 工藝原理
將濃、稀污水分流后,濃污水通過(guò)預(yù)處理以降低后續(xù)生化處理單元的處理負(fù)擔(dān),然后經(jīng)過(guò)生化處理單元進(jìn)行生物處理以凈化水質(zhì),最后經(jīng)過(guò)物化處理單元后達(dá)標(biāo)排放。稀污水的前段處理流程與濃污水處理流程相同.但是最后在物化處理單元后增加深度處理使污水達(dá)到生產(chǎn)回用的標(biāo)準(zhǔn)。
3.2工藝特點(diǎn)
①清污分流治理節(jié)省投資,降低處理成本。
②可同時(shí)達(dá)到減排、資源回收雙重目標(biāo)。
③處理工藝技術(shù)先進(jìn),操作管理方便簡(jiǎn)單。
④全程PLC自動(dòng)控制,各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)實(shí)時(shí)監(jiān)控,出水水質(zhì)穩(wěn)定。
3.3經(jīng)濟(jì)效益
處理噸水費(fèi)用為1.5—2.0元,每回用一噸中水,可減少排污費(fèi)1.0元,節(jié)約用水成本2元左右,噸水回用收益為3.0元左右。
回用水深度處理投資約600~800元/m3,按2000 m3/日回用水計(jì)算:投資費(fèi)用為120~160萬(wàn)元,年收益為150萬(wàn)元.當(dāng)年即可收回全部投資。
4 P V A處理技術(shù)
隨著紡織工藝和化學(xué)纖維織物的迅速發(fā)展,PVA(聚乙烯醇)作為漿料大量進(jìn)入印染廢水,由于PVA屬于難生化降解有機(jī)物,在印染工序中以退漿廢水的形式排入江河田野以后,會(huì)在環(huán)境中大量積累,使被污染的水體表面泡沫增多,粘度加大,影響好氧微生物的活動(dòng),對(duì)水體的感觀性能及水體的復(fù)氧極為不利,對(duì)傳統(tǒng)的廢水處理工藝構(gòu)成嚴(yán)重挑戰(zhàn)。
針對(duì)這種狀況,我公司積極尋求和探索有效的解決方法,經(jīng)過(guò)不懈努力,終于找到一種經(jīng)濟(jì)、有效、合理的處理方法,解決了這一難題,現(xiàn)已經(jīng)成功運(yùn)用到實(shí)際工程中,并獲得了良好的效果,有效的減少PVA廢水對(duì)我們周圍環(huán)境的污染,也降低了后續(xù)廢水處理系統(tǒng)的處理難度。從廢水中提出的PvA可用作黏膠的生產(chǎn)原料,從而避免了PVA的二次污染。該設(shè)備針對(duì)PVA廢水進(jìn)行預(yù)處理,設(shè)備少、投資低、能耗省,后續(xù)生物處理效果好,完全能夠達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)指標(biāo)。
4.1設(shè)備特點(diǎn)
①設(shè)備簡(jiǎn)單,維護(hù)方便,運(yùn)行穩(wěn)定
②設(shè)備易于清洗、排污方便、無(wú)管道堵塞現(xiàn)象
③設(shè)備操作靈活,可根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)情況靈活控制,處理效果好
4.2處理效果
5 結(jié)束語(yǔ)
我公司每年在設(shè)備改進(jìn)、技術(shù)研發(fā)等方面投入大量研究人員和資金,YWRH系列換熱器、中水回用技術(shù)以及PVA處理技術(shù)使印染企業(yè)減少了能耗,優(yōu)化資源配置,降低了生產(chǎn)成本,提高了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,收到了很好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益,受到了廣大客戶的一致認(rèn)可?傊,印染企業(yè)應(yīng)朝著高利用、低排放、循環(huán)利用的方向發(fā)展.這樣不僅能夠?qū)?duì)周圍自然環(huán)境的影響降到最低。而且對(duì)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義!
來(lái)源: 印染在線 作者:高密藍(lán)天環(huán)保工程有限公司 杜敦杰